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地處黔中經(jīng)濟(jì)區(qū)、成渝經(jīng)濟(jì)圈、泛珠三角經(jīng)濟(jì)圈的金沙縣,因“金沙回沙酒”“金沙茶”而美名遠(yuǎn)播,屬中國西部百強(qiáng)縣、中國最具投資潛力特色示范縣,又因溫和、四季分明的氣候條件,孕育了金沙人樸實(shí)、聰慧、勤奮的秉性。生于斯、長于斯的胡平,2011年6月于中南大學(xué)礦物加工專業(yè)畢業(yè),先后進(jìn)入云南錫業(yè)公司、貴州能礦錳業(yè)公司工作,因其專業(yè)能力突出,得到專家和領(lǐng)導(dǎo)的一致認(rèn)同。特別在能礦錳業(yè)工作期間,組織專利申報(bào)20余件、論文發(fā)表10余篇、內(nèi)部自研課題50余項(xiàng)等相關(guān)學(xué)術(shù)支撐材料,公司“貴州省電池用錳材料工程技術(shù)中心”成功獲省級(jí)中心的驗(yàn)收。在今年的黨史學(xué)習(xí)教育中,作為新能源材料黨支部組織委員的他,學(xué)史增信、學(xué)史力行,主持完成貴州省科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目“低品位碳酸錳礦生產(chǎn)高純硫酸錳關(guān)鍵技術(shù)研究”,成功通過貴州省科技廳專家結(jié)題驗(yàn)收。因其業(yè)務(wù)能力和黨務(wù)工作突出,今年7月獲評(píng)能礦錳業(yè)“優(yōu)秀黨務(wù)工作者”。在鮮花和掌聲中他從未“躺平”,一如既往徜洋于科研的海洋里,未停止前進(jìn)的步伐。
滴水穿石,不因力量大,而因其執(zhí)著。2011年7月在云南錫業(yè)公司云錫研究設(shè)計(jì)院工作的胡平,工作14個(gè)月就被破格晉級(jí)為助理工程師,多次參加高校、科研院所舉辦的專業(yè)研討會(huì),短短3年半的時(shí)間,參與雷尼森錫礦選礦補(bǔ)充試驗(yàn)、新型復(fù)合材料搖床大屯氧化礦工業(yè)試驗(yàn)、新型搖床頭羊壩底工業(yè)試驗(yàn)等9個(gè)試驗(yàn)課題,幫助云錫研究設(shè)計(jì)院取得地質(zhì)實(shí)驗(yàn)室乙級(jí)選冶資質(zhì)、成功回收鉛冶煉廢爐磚50噸等社會(huì)與經(jīng)濟(jì)效益,得到導(dǎo)師與所領(lǐng)導(dǎo)的贊許,先后任研究所技術(shù)員、選礦試驗(yàn)組組長、所團(tuán)支部書記。
2015年4月到能礦錳業(yè)以來,他先后參與了“低品位碳酸錳礦生產(chǎn)高純硫酸錳關(guān)鍵技術(shù)研究”“二氧化錳礦中頻還原焙燒工藝研究實(shí)驗(yàn)”“錳冶金渣在硅酸鹽混凝土制品及水泥中的應(yīng)用示范”等10余項(xiàng)課題試驗(yàn)。他所參與的“電解槽冷卻裝置及電解槽裝置”“一種錳渣蒸壓加氣混凝土砌塊生產(chǎn)系統(tǒng)”等10個(gè)項(xiàng)目獲實(shí)用新型專利授權(quán),其中,胡平作為主要參與人、項(xiàng)目聯(lián)系人的“年處理10萬噸級(jí)二氧化錳礦還原爐節(jié)能降耗研究”,2019年成功在貴州省科技廳立項(xiàng),獲得70萬元專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支持。因科研能力和奉獻(xiàn)精神卓越,先后獲得2017年度“青年崗位能手”、2018年度公司“先進(jìn)工作者”稱號(hào)、2019年底獲礦物加工工程師資格、2019年度與2020年度“優(yōu)秀黨務(wù)工作者”等榮譽(yù)稱號(hào),并于2016年11月后得到提拔與重用,先后任建強(qiáng)錳業(yè)公司焙燒車間副主任(主持)、工程技術(shù)中心副主任。
地不耕種,再肥沃也長不出果實(shí)。2017年初,胡平同志接到公司領(lǐng)導(dǎo)的指令,要求結(jié)合銅仁地區(qū)低品位碳酸錳礦資源特點(diǎn),開展低品位碳酸錳礦浸出、凈化及高效結(jié)晶等技術(shù)研究,解決低品位碳酸錳礦生產(chǎn)高純硫酸錳關(guān)鍵技術(shù)與參數(shù),為公司高純硫酸錳生產(chǎn)線建成順利投產(chǎn)創(chuàng)造條件,實(shí)施省科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目“低品位碳酸錳礦生產(chǎn)高純硫酸錳關(guān)鍵技術(shù)研究”。為此,針對(duì)低品位碳酸錳礦浸出過程中的礦粉粒度、浸出溫度、起始酸度等,以及溶液除重金屬、除鈣、鎂離子;將除雜后的硫酸錳溶液通過加熱蒸發(fā)結(jié)晶得到高純硫酸錳晶體,結(jié)晶時(shí)產(chǎn)生的蒸汽進(jìn)行余熱利用研究;同時(shí),開展硫酸錳溶液除鉬研究。
該項(xiàng)課題自立項(xiàng)實(shí)施研究以來,為實(shí)現(xiàn)這一課題研究,胡平想盡辦法,尋求與貴州大學(xué)合作。那時(shí),正趕上小孩出生,雖然白天愛人與小孩有胡平的母親幫著照看,晚上一旦做實(shí)驗(yàn),母親不得不又要白天晚上連軸轉(zhuǎn),時(shí)間長了胡平也很擔(dān)心母親的身體吃不消,為解決這一難題,胡平只得在晚上做實(shí)驗(yàn)的間隙,抽空去看愛人與小孩,幫著洗孩子換下來的衣物,做好第二天飯菜,不讓老人家過度勞累。就這樣,經(jīng)過近半年的努力,實(shí)驗(yàn)取得階段性成效,初步形成低品位碳酸錳礦生產(chǎn)高純硫酸錳關(guān)鍵技術(shù)研究所需的配套試驗(yàn)研究設(shè)備體系,具備開展項(xiàng)目研究所需的原材料,形成獲得高純硫酸錳符合HG/T4823-2015行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足NCM三元材料的要求,該項(xiàng)目也成功通過貴州省科技廳結(jié)題。同時(shí),該項(xiàng)目中除鉬技術(shù),已延伸到電解二氧化錳生產(chǎn)中。
靈感,因勤于思考與探索而獲得獎(jiǎng)賞。2019年上半年,隨著電解二氧化錳、高純硫酸錳生產(chǎn)線的投產(chǎn),針對(duì)錳酸鋰制備過程中循環(huán)性能的不穩(wěn)性及儲(chǔ)存過程容量衰減問題,易造成電解二氧化錳、高純硫酸錳產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)且能耗過高,不能滿足后端電池生產(chǎn)企業(yè)需要,影響電池質(zhì)量與降本增效工作。胡平憑著多年選礦技術(shù)的實(shí)踐與探索,他細(xì)細(xì)思考著,國內(nèi)氧化錳礦品位相對(duì)國外礦更低,且雜質(zhì)含量高,產(chǎn)地多在廣西等地;而國外錳礦品位高、雜質(zhì)低,產(chǎn)地有澳洲、加蓬、巴西、南非等,其中多數(shù)南非礦含鐵量較高;目前客戶對(duì)于高純硫酸錳的純凈度要求高,選擇錳含量較高、雜質(zhì)含量更低的氧化錳礦石,可從源頭降低除雜成本。而采用普通氧化錳礦焙燒浸出制取硫酸錳溶液時(shí),在除鉀、鈉時(shí)需加入大量的硫酸亞鐵,則造成成本過高。若采用含鐵量較高的南非氧化錳礦,其雜質(zhì)鐵的含量反而成為優(yōu)勢(shì),可充分利用礦石高含鐵量除鉀、鈉,從而減少硫酸亞鐵的使用量,有效降低除雜成本。
靈感得到后,胡平主動(dòng)向工程技術(shù)中心主任請(qǐng)纓,帶領(lǐng)其他成員一起攻關(guān),經(jīng)過近百次的實(shí)驗(yàn),終于在2020年3月結(jié)出碩果,采用高含鐵南非氧化錳礦浸出制備硫酸錳溶液,在除鉀、鈉時(shí)不添加硫酸亞鐵,僅利用礦石中自有的鐵成分除鉀、鈉,經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證除鉀鈉后溶液中含K+僅為2.4mg/L,含Na+僅為5.4mg/L,鉀、鈉去除率均超過99%;同時(shí),采用高含鐵南非氧化錳礦作為生產(chǎn)高純硫酸錳的原料,其含鐵成分用于溶液中除鉀、鈉,變雜質(zhì)為有用成分,減少硫酸亞鐵的消耗,據(jù)初步估算,每年就生產(chǎn)電解二氧化錳和高純硫酸錳,年降成本達(dá)250余萬元。
既然期望不平凡,就于平凡中鑄就輝煌。2020年3月,胡平針對(duì)電解錳渣滲濾液處理成本較高,處理工藝存在重疊交叉反應(yīng),每天氫氧化鈉和碳酸鈉藥劑用量為3.5噸/天,折合每立方米滲濾液分別消耗氫氧化鈉、碳酸鈉各8.3kg,堿成本達(dá)63元/m3,處理成本較高。
雖然此問題沒有對(duì)工藝造成多大的影響,若進(jìn)行探索研究將對(duì)其他研究課題造成拖延,且實(shí)施研究需進(jìn)行上百次實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)周期長和成效也不大,他有些猶豫了,但又想到“工藝重疊發(fā)生交叉化學(xué)反應(yīng),不僅是碳酸納藥劑量增加的問題,更重要是造成用電量增加,后面工序沉淀池接收不完將制約生產(chǎn)”,黨員的責(zé)任意識(shí)驅(qū)使他不能功利。
決定了事就干。胡平與部門其他同志一道展開討論,確定研究方案,逐步展開研究。在固定滲濾液Mn2+、氨氮濃度的情況下,在實(shí)驗(yàn)室探索分步加堿并處理達(dá)標(biāo)的參數(shù)。結(jié)合電解錳渣滲濾液在不同的Mn2+、氨氮濃度條件下,處理達(dá)標(biāo)所需的加堿量變化情況,與原有工藝一步加堿法進(jìn)行平行試驗(yàn),兩者所用藥劑量進(jìn)行對(duì)比,并對(duì)分步加堿的參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。同時(shí),通過對(duì)設(shè)備、管道、工藝等改造,在一步加堿過程中提前將大多數(shù)的Mn2+、Mg2+轉(zhuǎn)化為固體物質(zhì),在進(jìn)入后端沉淀池之前,提前通過過濾除去電解錳渣,以減輕后端工序沉淀池壓力。經(jīng)過工藝改進(jìn)后,電解錳渣滲濾液處理的各項(xiàng)指標(biāo)均合格,此期間不再使用藥劑Na2CO3、PAC,大幅降低了污水處理過程中的藥劑成本,工藝改進(jìn)月成本平均降低了46.54萬元,僅2020年內(nèi)節(jié)省污水處理成本達(dá)到300萬元以上。實(shí)驗(yàn)室研究數(shù)據(jù)應(yīng)用于生產(chǎn)過程,大大超出了胡平的預(yù)想。此項(xiàng)研究成果于2021年7月獲評(píng)西南能礦科技創(chuàng)新成果二等獎(jiǎng)。
擁有一顆奮斗心,就會(huì)激發(fā)無窮的能量。2017年以來,胡平先后組織技術(shù)人員陸續(xù)開展了加蓬錳礦、錳片法、高酸結(jié)晶法、鈣鎂分析等試驗(yàn),為公司生產(chǎn)、項(xiàng)目建設(shè)提供了技術(shù)支撐;實(shí)施的“一種水熱法制備錳酸鋰納米粉體的方法”獲國家實(shí)用新型專利授權(quán);在公開刊物發(fā)表論文2篇;2020年參與編寫“電解金屬錳質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”“燃煤技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”“生產(chǎn)用輔料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”“生產(chǎn)用錳礦技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”。
今年黨史學(xué)習(xí)教育以來,作為黨員科技工作者的胡平同志,在公司兩個(gè)主營產(chǎn)品生產(chǎn)工藝上又持續(xù)攻關(guān),積極踐行“四高一創(chuàng)”黨建品牌實(shí)踐活動(dòng)。組織開展了年處理5000噸錳冶金渣資源化利用中試項(xiàng)目建設(shè),目前項(xiàng)目即將進(jìn)入設(shè)備調(diào)試階段。該項(xiàng)目采用濕法多級(jí)逆流洗滌的工藝,洗滌錳渣的用水量僅為渣量的30%,能充分回收渣中70%有價(jià)成分,同時(shí)滿足廠區(qū)水平衡,又能實(shí)現(xiàn)錳渣減害化,從而適應(yīng)新形勢(shì)下環(huán)保要求。
春天不播種,夏天就不生長,秋天就不能收割,冬天就不能品嘗。胡平在其成長道路上,因忙于工作虧欠過家人,因一心搞科研而曾累倒,也因科研項(xiàng)目推進(jìn)緩慢而遭他人嘲諷?!伴L風(fēng)破浪會(huì)有時(shí),直掛云帆濟(jì)滄?!薄=裉?,他終于走出迷霧,多項(xiàng)科研成果取得良好經(jīng)濟(jì)效益,剛滿32歲就調(diào)任建強(qiáng)錳業(yè)總經(jīng)理助理,兼建強(qiáng)錳業(yè)生產(chǎn)部部長。(甘孝劍)
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